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0431-81702023
LED
大功率LED照明电源研究及基于Matlab的仿真

摘要:提出了一种使用市电的大功率LED照明整流电源的电路方案。在Matlab环境下,对该电路进行了辅助分析和仿真实验;完成了50W实验装置。实验结果表明,该电源具有较高的功率因数和效率;并且电路简单、可靠,易于调整,适合用于不同的LED特性和连接方式。在Matlab环境下对该电路进行仿真,其结果与在实验装置上的实验结果符合得很好。

关键词:电源;照明;功率因数

1引言

大功率发光二极管(简称LED)的发光效率高,体积小,10万小时寿命,使用安全,是照明的理想光源。在许多场合,它取代传统光源只是一个时间问题。但是,由于LED的特性,其供电电源的功率因数及效率一直较低,因而成为阻碍LED照明工程化应用推广的一个因素。

2大功率LED的特性

以LL-HP60EW为例,大功率LED的伏安特性模型可表示为:UF=UT+RsIF+TV(T-25)(1)式中UT———LED的启动电压,UT=3.1VRs———LED的通态电阻,Rs=1.1ΩT———环境温度TV———LED正向电压的温度系数,TV=2mV/℃

由于单个LED的功率较小,一般多个串联使用。用20个参数一致的LED串联为LED列,其静态电阻为200Ω,动态电阻为22Ω。从LED的模型看,在LED正向导通后其正向电压的细小变动将引起LED电流的很大变化,并且环境温度等因素也将影响LED的电气性能。然而,LED的光输出直接与LED的电流相关,所以LED的驱动电路在输入电压和环境温度等因素发生变动时应能控制LED电流的大小,否则,LED的光输出将随输入电压和温度等因素的变化而变化,并且,若LED电流失控,LED长期工作在大电流下将影响LED的可靠性和寿命。

由于不可控整流电源没有功率因数校正PFC装置,或采用串联电感的无源PFC,所以电流的总谐波失真THD较大,功率因数很低,难以满足要求。为此提出了可控整流电源,其主电路拓扑选择能够满足LED负载的电气特性和低成本、高效率的结构。

3整流电路结构与控制原理

图1示出电源主电路原理。它由整流桥、Boost型PFC电路、Buck型PWM直流变换电路、负载和检测环节组成。

当功率MOSFET管VQ1触发导通时,由电源电压uS,VQ1、电感LBST形成回路,向LBST充电储能,VD1截止;当VQ1截止时,uS,LBST,VD1、滤波电容CBST形成回路,LBST储能向CBST释放,并向Buck电路供电。当VQ2触发导通时,CBST通过VQ2、电感LBK形成回路,向LBK充电储能,并向LED负载供电,VD2截止;当VQ截止时,LBK通过VD2形成回路,向LED负载供电。

BoostPFC电路工作于电流连续模式(CCM),并采用后沿调制;后级PWM电路采用前沿调制,且PFC电路与PWM电路同步驱动,以降低谐波电流。

将整流后的uS在电位器RPu上分压成uu和将PFC的输出电压在RPFC上分压成uPFC作为参考输入。将电流i流经电阻Ri产生的电压ui作为第一个受控量;将流过负载LED的电流iD在小分压电阻RD上分压成uD作为第二个受控量。控制目标是,让ui跟踪uu;让uD维持在期望电压uD*,即LED的工作点电流。虽然功率MOSFET是通断工作的,但因采用了电感的CCM工作方式,因而易于滤除它们所含的谐波。

由滤波后的uu,及将uu经过有效值计算所得的URMS和由PFC输出的直流电压UPFC经过滤波放大所得的UPFC*进行运算,即调制增益Gm,得到输入电流的参考输入为:

ur=uuUPFC*URMS2(2)

这样可克服输入电压大范围波动的影响。ur与ui比较之偏差经过误差控制器的GVEC,与锯齿载波信号比较、整形,成为PWM驱动脉冲输出,经驱动后控制VQ1。图2a示出PFC的控制原理。由于采用了闭环控制,将变换器的实际电流通过反馈网络引入电流误差放大器,保证了变换器的输入电流能够准确地跟踪输入电压。经过乘法器运算所规定的电流值,也就是使实际的交流输入电流跟踪交流输入电压。这样从电源输入端来看,输入电压与输入电流具有相同的波形,只是差一个倍数,即电阻,从而实现了功率因数校正的功能。图2b示出PWM的控制原理。RD上的期望电压uD*与实际电压uD的偏差经过控制器GIEC,与锯齿载波信号比较、整形,来驱动VQ2,以满足LED的工作电流。图2a与2b中的锯齿波同源。

4参数计算和器件选择

根据电磁兼容要求,选择AC/DC变换PFC频率PFC=50kHz;选择DC/DC变换PWM频率fPWM=50kHz。两级变换的电压波纹系数均为r=1%,负载电阻R=200Ω。当Buck变换电路工作于电流断续的临界状态时,Buck电路的电感最小,为LminBK=(1-D)R/2f。由于(1-D)最大取1,则为了使电流连续,取Buck电路的电感LBK为LminBK值的5倍,因而LBK=10mH。由波纹系数r=(1-D)/(8LCf2)得C=(1-D)/(8rLf2),CBK=5nF,取2μF。

Buck电路的负载电阻R等效到Boost的输出端为R′,则R′=R/D2,取R′=1kΩ。当AC/DC变换电路工作于电流断续的临界状态时,电感最小为LminBST=D(1-D)2R!"′/2f。由于D(1-D)2在D=0.33时,取最大值0.148,为使电流连续,Boost电路的电感LBST为LminBST值的5倍,取LBST=10mH。电容CBoost=D/(rRf),D最大为1,取CBST=2μF。

5仿真及实验

采用Matlab的Simulink平台和Simpowersys-tems库,建立了图3所示的电路仿真模型。图中虚线以上为主电路,以下为控制电路。取功率MOSFET导通电阻Ron=0.8Ω,连续导通电流ID=8.0A。滤波器按F1滤掉100Hz以上谐波;F2,F3,F4滤掉50kHz及以上谐波为原则确定。U1 ̄U2为电压测量;I1 ̄I3为电流测量。

图4a示出电流给定ur、电流反馈ui(已滤波),及偏差ur-ui的仿真波形。由图可见,电路启动0.0063s后,输入电流波形已跟踪到电压波形,误差维持在较小水平;图4b示出反馈电流ui(未滤波)的仿真波形。图4c示出交流输入电流iac的仿真波形。进一步分析iac波形,对进入稳态后一个周期的iac进行傅里叶分析,图4d示出得到的幅度谱图。根据傅里叶分析的结果计算总谐波失真系数THD与功率因数λ分别为:

THD=∞n=2#In2$/I1=0.0823(3)

λ=I1IRMScosφ=0.977(4)

由此结果可见,THD=8.23%,λ=0.977,效率η=96.3%。

在仿真研究的基础上,以ML4824-1芯片为核心搭建了实验电路进行验证。在输入交流电压分别为80V,110V,220V,260V的条件下,流过LED的电流为350±23mA,与仿真符合得很好。

图5a示出实测的λ和η的关系曲线。可见,λ均优于96%;η均优于82%。图5b示出输入电压uin=220V时,输入电流iin的实验波形。可见,电流较好地跟踪了电压波形,且电路性能符合IEC55522标准,并满足LED工作电流为350±150mA的技术要求。

6结论

分析了LED的特性,给出了市电供电条件下的电源方案和工作原理,进行了主要元件参数的选择计算;并在Matlab环境下进行了仿真,为电路设计提供了良好指导。实验结果表明,提出的方案具有较高的功率因数和较高的效率。该装置已试用于某立体仓库照明工程中。今后还需优化电路性能,降低成本,以满足产品工程化广泛应用的要求。